中国水产门户网报道2012年12月,珠海海龙在落实精益生产的活动中,内务副总李猛带领生产技术人员,对整个生产流程中所涉及的机械效率、耗能等相关数据进行了分析,并就如何落实降低能耗、提高效率的问题集思广益。经过讨论,大家认为粉碎机效率有较大提升空间。为此,李总组建专项小组亲自带队对粉碎机开展精益技改工作。
项目组选择样机进行了现场勘察测试,统计分析粉碎机效率提升点,从四个方面予以改善。
一是调整粉碎室现有锤片组态,提高粉碎效率。把现在粉碎机8组单锤片(共80片),改为4组单锤片4组双锤片形式,在原来的基础上增加40片锤片,增加粉碎面积,提高粉碎细度。
二是改造粉碎室现有补风结构。把粉碎机主轴处4个进风口焊封,由入料风口进风,使进风流向稳定,可以加快粉碎后的物料过筛速度。同时,将粉碎机喂料器下面2个进风口密封,在喂料器上方右侧开进风口,杜绝主机电流过低时加大喂料频率出现的喷粉想象。
三是提高送风流量及负压。把粉碎机脉冲布筒更换为透气性好的布筒,增加透气性。把高压风机由风压7000MPa风量8000m3更换为风压和风量均在10000MPa/ m3左右的风机,增大负压及流量,缩短粉碎后的物料过筛时间。
四是改造脉冲沉降室,提高沉降效率。粉碎机沉降室空间过大,风的流向不规则,在沉降室里会产生涡旋形成死循环多次沉降现象,可以把沉降室里粉碎下料口到吸风处改小改低,以此缩短物料沉降的距离,加快沉降速度,提高沉降效率。
完成上述技改后,项目小组12月9日对粉碎样机进行测试,测试结果从原产能6.5吨/小时,提升到10.16吨/小时,粉碎效率提高了53%,每吨电耗明显下降。
如果本项技改在珠海海龙全面应用,2013年按技改后粉碎效率,主机电耗下降9.2度/吨,一次粉碎物料按85%计算是16.38万吨,二次粉碎3.6万吨,公司制造成本将下降132万多元。
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